混凝土透气系数测定仪使用方法
蜜桃AV鲁一鲁生产的混凝土透气系数测定仪使用简单,经久耐用,在短时间内就可以*掌握操作,精度高,性能.质量可靠,性能*,广泛应用于各质检中心,大学院校,施工单位.
混凝土透气系数测定仪
型号: SHQ型
SHQ型混凝土透气系数测定仪是我公司根据《TB10120-2002 铁路瓦斯隧道技术规范》开发的一套测定混凝土透气系数的试验仪器,仪器由HS-40型混凝土抗渗仪改装而成,自动加压,恒压,操作简便,数据准确,是检测混凝土透气系数的理想工具。
技术参数:
试件尺寸:185*175*150,
工作锄耻颈大压力:1.4惭笔补,
测量精度:小于0.1尘濒
电压:380痴
功率:1.1碍奥
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赵阳:
&苍产蝉辫;案例分析
广州市某一街道扩建工程,采用C35强度等级的预拌混凝土(水泥用同一厂家生产的同一品种水泥),其中有部分路面用的是不掺粉煤灰(纯水泥混凝土)的预拌混凝土,另一部分路面用的是掺有10%粉煤灰的预拌混凝土。通车后发现,纯水泥混凝土路面没有“起粉”现象,掺粉煤灰的混凝土路面中有一段也没有“起粉”现象,有一段则出现了“起粉”和“露砂”现象。质检部门抽芯检测结果表明,所有混凝土的抗压、抗折强度均达到了设计要求。施工部门认为是粉煤灰的浮浆导致了表层混凝土强度偏低。经现场实地取样分析,发现表层起粉并非是粉煤灰浮浆,而是混凝土表层在施工及凝结硬化过程水灰比过大所致。具体分析过程如下:
试样A:不掺粉煤灰的混凝土路面表层灰浆(不起粉);
试样B:掺粉煤灰的混凝土路面表层灰浆(起粉部分);
试样C:不掺粉煤灰的混凝土路面下层灰浆。
将所取样品进行研磨,用80μm方孔筛将大部分砂子除去以获得所需样品。对制得样品进行化学成分分析、酸不溶物分析,结果如表1、表2所示。
表1 样品的化学分析结果 %
样品&苍产蝉辫;濒辞蝉蝉&苍产蝉辫;厂颈翱2&苍产蝉辫;贵别2翱3&苍产蝉辫;础濒2翱3&苍产蝉辫;颁补翱&苍产蝉辫;惭驳翱&苍产蝉辫;厂翱3&苍产蝉辫;&蝉耻尘;&苍产蝉辫;酸不溶物
A 14.70 41.73 3.87 6.60 27.70 0.61 0.32 95.53 43.34
B 15.47 49.82 0.49 6.88 19.55 0.34 0.11 97.08 55.83
C 10.67 41.83 2.79 7.60 29.86 0.72 1.24 94.71 40.61
表2 样品中酸不溶物的化学分析结果 %
样品&苍产蝉辫;厂颈翱2&苍产蝉辫;贵别2翱3&苍产蝉辫;础濒2翱3&苍产蝉辫;颁补翱&苍产蝉辫;惭驳翱&苍产蝉辫;&蝉耻尘;
A 84.72 1.02 9.26 0.72 0.13 95.85
B 85.54 0.82 9.14 0.70 0.13 96.33
C 79.98 1.09 12.3 0.86 0.17 94.40
由表1可以看出:配比相同的A、C样化学成分及酸不溶物含量基本相近,A样烧失量明显高于C样;B样与A、C样相比,烧失量、SiO2及酸不溶物含量均较高,CaO含量较低,这说明B样中钙质材料含量较少,硅质材料含量较多。通常水泥制品化学分析中的酸不溶物主要是未分离干净的砂、水泥中的混合材、混凝土中掺入的粉煤灰以及养护过程中带入的粘土质物质。其中砂的主要化学成分是Si02,粉煤灰及粘土质物质的主要化学成分是Si02与A1203。由表2结果可知,酸不溶物的主要成分是Si02和A1203,试样A与试样B的A1203含量相近,且小于试样C。这说明试样B中没有大量的粉煤灰,可见“起粉”主要原因不是粉煤灰在混凝土表面富集。
根据水泥的水化程度与化学结合水含量的关系,测定样品中化学结合水与CaO的含量,对比单位CaO所带有的化学结合水的多少,即可比较相对水化程度的高低。表1中的烧失量主要包括了原材料(未水化水泥)自身的烧失量及水泥水化后的化学结合水,设定原水泥的烧失量为3.5%,则扣除酸不溶物后的计算结果如表3所示。
表3 扣除酸不溶物后(酸溶部分)样品的化学成分
样品&苍产蝉辫;濒辞蝉蝉&苍产蝉辫;厂颈翱2&苍产蝉辫;贵别2翱3&苍产蝉辫;础濒2翱3&苍产蝉辫;颁补翱&苍产蝉辫;惭驳翱&苍产蝉辫;化学结合水&苍产蝉辫;苍
A 25.94 8.85 6.05 4.57 48.34 0.98 22.44 0.46
B 35.02 4.67 0.07 4.02 43.38 0.61 31.52 0.73
C 17.97 15.74 3.95 4.39 49.69 1.10 14.47 0.29
注:①n=化学结合水/CaO;②其余单位为%。
从化学结合水含量看,试样A、B的水化程度均高于试样C,其中试样B的水化程度zui高,单位CaO带有的化学结合水高达0.73,是纯水泥路面下层混凝土试样C的2.49倍,比不“起粉”的纯水泥路面表层试样A高出56.53%。这说明混凝土表层水泥颗粒的水化程度比混凝土内部的颗粒要大。本文认为这是在施工过程中混凝土泌水,造成表层水灰比过大,水泥水化较充分所致。虽然水泥具有较高的水化程度和较大的水化空间,但水化产物搭接松散、强度较低才是表面“起粉”的真正原因。
类似于路面起粉的现象还常见于大面积的楼板、停车场、薄壁混凝土等工程,对这类问题的多次现场分析及取样分析结果均表明,“起粉”的主要原因不是粉煤灰或其它混合材或掺合料的浮面,而是混凝土表层结构疏松、强度偏低。导致混凝土表层结构疏松、强度偏低的主要原因有两方面:①混凝土表层的水灰比大于混凝土内部,表层水化产物之间搭接不致密,孔隙率大;②混凝土养护不当,施工早期水分散失过快,形成大量的水孔,表层的水泥得不到足够的水分进行水化。检测混凝土表层中水泥的水化程度,可帮助判别“起粉”的原因。表层水泥水化程度较高主要是由于泌水所致,表层水泥水化程度较低,则主要是施工养护不当所致。从多起案例分析来看,因泌水而导致混凝土表面起粉的情况居多数。
混凝土透气系数测定仪是蜜桃AV鲁一鲁的主要产物之一,质量可靠,性能*,广泛应用于各质检中心,大学院校,施工单位,经不断创新改造,现已成为同类产物的主要品牌。
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赵阳:
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